矿业水厂铁矿能源管控创佳绩
9月份,矿业水厂铁矿能源管控工作实现新突破,采矿电耗比推进计划降低0.02千瓦时/吨;选矿电耗比推进计划降低2.26千瓦时/吨精;采矿油耗比推进计划降低0.04吨/万吨,以实际行动践行“两争做”价值理念,为完成年度能源管控目标打下坚实基础。
统一思想认识,凝聚管控合力。为深化能源管控工作,确保实现既定管控目标,矿业水厂铁矿邀请矿业公司能源环保处相关专业人员来矿举办“深化能源管控工作,提高能源管控水平”大讲堂,讲解矿业公司构建管控、指标两大体系和完善能源管控八项机制经验做法,将思想统一到能源管控工作上来。该矿领导牵头,组织相关科室、专业和各车间对今年以来的能源管控工作再分析、再研究,从指标体系、评价考核体系运行和班组能源指标管控,以及管理、技改措施推进四个方面查找了11个问题,提出了下步工作思路。在此基础上,完善管理机制、细化指标支撑措施、修订指标考核办法等方面明确改进深化措施,并对各车间能源管控工作完成情况进行打分排序,对排名末尾单位领导进行约谈,促进逐级人员增强能源管控意识,落实能源管控职责。
结合智能矿山建设,降低电能消耗。依托“一张图”建设,矿业水厂铁矿组织破碎系统四班对比找差。针对破碎系统启车从空载到满载运转时间从15分钟到35分钟不一致的问题,通过对设备运转时间、产量等相关数据进行分析,制定启车操作规范,将启车时间控制在15分钟,可减少20分钟半载运转时间,提升系统效率188吨。打破固有皮带系统启停模式,在东排皮带系统创新采用“顺物流启车”模式,同时强化交接班期间停机管理,**限度多停皮带,降低电耗。推进选矿设备智能化改造,深挖磁选车间过滤工序内部潜力,实施设备“一键启停”升级改造,减少设备无功消耗20分钟,每年可节约电费3.64万元。
强化内燃设备管控,降低柴油消耗。合理安排生产用车,充分发挥生产指挥调度系统优势,避免跑空车现象及水车重复洒水现象发生,并**限度发挥挖掘机、推土机等辅助工程设备利用率,避免无功消耗;减少矿车怠速时间,针对汽运作业区矿车需要车辆启动后空载运行50米到固定安检站依次进行安检的问题,将车辆静态安检改为动态安检,降低无功消耗和二次起步耗油,每月可节约柴油405千克;严格控制小时单耗,对机台运行小时数、燃油消耗数进行每班汇总、每日分析,查找异常消耗原因,完善日常管控措施,落实岗位人员考核,增强岗位人员节油积极性、主动性。